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大連恒通液力機械有限公司
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偶合器正車箱
為了解決ZJ40~70L鉆機燃油消耗過大的問題,我公司研制成功了工作腔直徑為700mm和750mm的偶合器正車箱,可與濟南柴油機廠或勝利動力機械廠的8V或12V190柴油機以及CAT3500或MTU4000等系列柴油機配套,取代YBLT900變矩器。偶合器正車箱主要由兩部分組成:輸入部分為液力偶合器,輸出部分為兩級同軸式齒輪減速器;從輸入端或輸出端看,左右對稱;輸入軸和輸出軸位于同一軸線上,且兩者旋轉(zhuǎn)方向相同。偶合器正車箱的輸入轉(zhuǎn)速范圍為1000~1800r/min,輸出功率范圍為600~1500kW,減速比范圍為1.5~2.5(可根據(jù)用戶要求任意選取)。①. 傳動效率高。在鉆井工況(轉(zhuǎn)盤和鉆井泵同時工作),由于負荷變化比較小,偶合器的效率為95~97%;而液力變矩器的平均效率只有75~80%,因此偶合器的平均效率比變矩器高出15~20%。在輕負荷工況功率消耗小,而在空負荷工況功率消耗幾乎等于零。由于在起下鉆工況頻繁出現(xiàn)輕負荷、空負荷,因此,在此工況鉆機的燃油消耗也比較少。②. 冷卻工作油所消耗的輔助功率小。由于偶合器效率高。只需要在頂部安裝一個小的油冷器,在不增加柴油機冷卻能力的情況下,利用柴油機原有的冷卻系統(tǒng)的冷卻水,就可以冷卻工作油。而變矩器效率低,必須在其頂部安裝一個龐大的風扇散熱裝置,同時用一個復雜的傳動機構(gòu)(齒輪和皮帶)驅(qū)動冷卻風扇,消耗較大的輔助功率;或者在變矩器頂部安裝一個龐大的油冷器,利用柴油機的冷卻水冷卻變矩器的工作油,這樣必須增加柴油機的冷卻系統(tǒng)的能力及其輔助功率消耗。③. 具有自動限速功能。由于石油鉆機配備的動力機功率均偏大,而在很多情況下,鉆機不在滿負荷(甚至在輕負荷)工況下工作,如果不及時降低柴油機的油門則變矩器的輸出轉(zhuǎn)速升高,變矩器效率降低;甚至使工作機(如鉆井泵)超速損壞;而對于偶合器,當外界負荷減小時,從柴油機吸收的功率也較小,而效率仍然較高,輸出轉(zhuǎn)速也不增加。④. 具有明顯的節(jié)油效果。鑒于以上原因,根據(jù)比較保守的估計,以ZJ40L鉆機為例,用YOZJ750液力偶合器正車減速箱代替YBLT900變矩器,燃油消耗可減少20%(20噸/月),以柴油2500元/噸,10個鉆井月計算,每臺鉆機每年可節(jié)省柴油消耗費50萬元左右。但與變矩器相比有如下缺點:①. 不適合在各種(包括地質(zhì)情況復雜,起下鉆頻繁,鉆井深度超過5000米的)地區(qū)的鉆井作業(yè)。②. 由于非調(diào)速偶合器正車箱具有很大的透穿數(shù)。在石油鉆機的提升工況,當突然合上滾筒離合器時,鉆具重量負荷突然施加于柴油機上,致使柴油機冒黑煙,甚至“熄火”,降低柴油機的使用壽命。在鉆井深度低于5000米時,非調(diào)速偶合器缺點表現(xiàn)不明顯,能夠滿足正常使用要求。
● 型號表示
標記示例:液(Ye)力偶(Ou)合器減(Jian)速箱為調(diào)(Tiao)速型,偶合器各傳動軸的排列方式為展(Zhan)開式,輸出軸的轉(zhuǎn)向與輸入軸的轉(zhuǎn)向相同為正(Zheng)車,其工作腔直徑為750 mm,其減速箱的減速比為2.73(四舍五入為2.7),偶合器通過法(Fa)蘭與柴油機輸出的聯(lián)軸器相連接,用風扇散熱器冷卻偶合器工作油[獨(Du)立風(feng)扇冷卻],加強(Enhancive)型設計。則型號標記為:YOTZZJ750-27FDf•E。
● 結(jié)構(gòu)簡圖和技術參數(shù)及特點
● 外形圖和選擇圖